受反應(yīng)速度和化學(xué)平衡限制, 加熱爐煙氣中SOx 的絕大部分是SO2,SO3 不到SOx 總量的5%,通常為0.5%~2%。煉油廠工藝加熱爐煙氣中的SO2 來源于燃料油或燃料氣中的硫化物,控制煙氣SO2 排放的途徑有選擇低硫燃料、燃料脫硫、燃燒過程脫硫和煙氣脫硫等, 其中采用燃料脫硫方式較為經(jīng)濟(jì)?;葜轃捇诔p壓裝置常壓爐/減壓爐、芳烴聯(lián)合裝置的二甲苯分餾塔再沸爐設(shè)置有燃油燃?xì)饴?lián)合火嘴外,其余加熱爐均為燃?xì)庑突鹱欤粸榻档图訜釥t煙氣SO2 和NOx 排放,常減壓裝置、芳烴聯(lián)合裝置的油氣混燒火嘴已改為全燒燃料氣。
惠州煉化燃料氣來源為:脫硫后的焦化/催化干氣、氣柜回收的火炬氣、外供天然氣以及制氫裝置多余的飽和干氣。由于燃料氣組分中的天然氣和制氫裝置多余的干氣硫含量很低,因此影響燃料氣硫含量的主要因素是脫硫后的催化/焦化干氣與氣柜回收的瓦斯。氣體脫硫裝置采用胺法脫硫,即用濃度為30%左右的胺液吸收氣體中的H2S,胺液再生時(shí)將H2S 釋放出來, 成為高濃度的H2S 酸性氣體,酸性氣體再到硫磺回收裝置還原成硫磺;用胺法脫硫一般可將煉廠氣中的H2S 脫到30~50mg/m3?;葜轃捇土蚝吭O(shè)計(jì)值為0.28%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)), 實(shí)際硫含量在0.3%~0.42%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)); 由于加工原油硫含量比設(shè)計(jì)值大,導(dǎo)致干氣脫硫能力不夠,脫后干氣H2S 含量在50~120mg/m3, 相對(duì)偏高; 計(jì)劃在2014 年全廠檢修時(shí)進(jìn)行改造,提高干氣脫硫效果。氣柜為2×104m3 干式氣柜,氣柜壓縮機(jī)設(shè)計(jì)壓力為0.65MPa(表),壓縮機(jī)容量為120m3/min(標(biāo)準(zhǔn)),由于氣柜回收瓦斯未經(jīng)脫硫直接補(bǔ)入燃料氣系統(tǒng),其硫化氫含量在3600mg/m3 左右,影響燃料氣硫含量。
改進(jìn)措施:檢修時(shí)對(duì)火炬系統(tǒng)氣柜回收瓦斯進(jìn)行脫硫改造,脫硫后的氣柜回收瓦斯補(bǔ)入燃料氣管網(wǎng)。